Po obdržaní
kontraktu sa začali práce na pozemnej testovacej platforme Wippe, ktorá slúžila
na úvodný vývoj vektorovania ťahu a autostabilizačného systému. Bola
vybavená jedným motorom RB.108 na ovládanie klonenia a klopenia. Súbežne
bola postavená vznášacia konštrukcia, ktorá sa mala svojim usporiadaním čo
najviac približovať skutočnému lietadlu. Okrem testov autostabilizácie slúžila
aj na úvodný výcvik pilotov.
Na základe
špecifikácií boli postavené dva letové prototypy VJ-101C s označením X1
a X2. Zatiaľ čo prvý sa mal primárne zamerať na testy kolmého vzletu
a pristátia, druhý bol určený na testy pri nadzvukových rýchlostiach.
Pohon zabezpečovali štyri motory Rolls-Royce RB.145 s ťahom 12,25 kN
(16,25 kN s prídavným spaľovaním), ktoré boli spárované v dvoch
gondolách na konci krídla a mohli sa otáčať z horizontálnej pozície
do plus šiestich stupňov od vertikály. Za pilotnou kabínou boli ešte dva
zdvohové motory rovnakého typu. Krídlo spolu s motorovými gondolami malo
rozpätie 6,61 metra pri celkovej dĺžke trupu 15,7 metra. Prázdny prototyp X1
vážil 4140 kg (X2 4420 kg) s maximálnou vzletovou hmotnosťou pri
konfigurácii V/STOL 6010 kg (X2 7650 kg).
Úvodné
vznášanie upútaného prvého prototypu sa uskutočnilo na teleskopickom pylóne. Až
po úspešnom absolvovaní týchto testov nasledovalo 10. apríla 1963 voľné
vznášanie a 31. augusta plnohodnotný kolmý štart. Kompletný prechod od
zvislého vzletu cez priamočiary let až po pristátie sa podarilo pri šiestom
lete 20. septembra. Pri leoch malo lietadlo permanentne vysunutý podvozok. Aj
napriek tomu, že prvý prototyp nebol vybavený motormi s prídavným
spaľovaním, stal sa prvým lietadlom typu VTOL, ktoré prekonalo zvukovú bariéru.
Stalo sa tak v júli 1964. Tento stroj bol však zničený pri náhlej havárii
hneď po vzlete 14. septembra 1964. Pilot sa z výšky troch metrov
katapultoval, čo mu záchránilo život, ale len za cenu vážnych zranení. Lietadlo
počas svojej existencie uskutočnilo 132 letov, 14 vertikálnych prechodov
a dosiahlo maximálnu rýchlosť Mach 1,08.
Druhý prototyp
X2, ktorý bol vybavený motormi s prídavným spaľovaním, čakal na svoj
úvodný let do 12. júna 1965. Kvôli prídavnému spaľovaniu bola jeho konštrukcia
nadmerne mechanicky a tepelne namáhaná. Havaroval v roku 1967 pri
pokuse o pristátie po nasatí výtokových splodín a následnej náhlej
strate ťahu. Našťastie sa ho podarilo opraviť do letuschopného stavu. Počas 325
letov sa mu podarilo dosiahnuť maximálnu rýchlosť Mach 1,14.
Samotné
použitie prídavného spaľovania malo mnohé negatívne dôsledky, od nadmerného
poškodzovania vzletovej dráhy až po odraz horúcich spalín do trupu. Preto bola
vyvinutá odlišká koncepcia štartu, kedy lietadlo mierne podskočilo smerom vpred
a následne vzlietlo.
Po tom, čo bolo jasné, že sa nepodarí dosiahnuť predpokladané výsledky, bol celý program zastavený. V tom čase sa už pracovalo na treťom prototype s dvojmiestnym tandemovo usporiadaným kokpitom.
Ak by sa v programe pokračovalo, nasledovať mala verzia s výkonnejšími motormi RB.153, pričom ich počet by sa obmedzil na štyri. Tento prototyp sa svojou koncepciou približoval uvažovanej sériovej verzii.
Koncepcia
s otočne uloženými pohonnými jednotkami bola opustená a následný
návrh VJ-101D sa vrátil k dvom hlavným motorom Rolls Royce/MAN RB.153
s deflektormi pre dopredný let a piatim zdvihovým motorom RB.162
z pôvodného návrhu Messerschmittu. Tento krok reflektoval zmenu stratégie
NATO z polovice roka 1961. Definícia bojového určenia lietadla sa zmenila
na stíhací bombardér typu VTOL pre nízke výšky s možnosťou nadzvukovej
rýchlosti vo veľkej výške. Tento návrh, projektovaný pod firemným označením
EWR-340, bol prihlásený do novej súťaže VAK-191 a dostal pridelené
označenie VAK-191C. Program bol zastavený v čase, keď sa začali testy
šiestich prototypov pohonných jednotiek. Tie mali poskytovať ťah 30,5 kN (52,3
kN s prídavným spaľovaním). Na skúšobných stendoch boli spustené celkovo
1502 hodín.
In cooperation with www.vstol.org